Пример неэффективной работы горизонтального ствола можно проследить по динамике работы скважины 8261 Г. Начальный дебит составлял 5,5 тонн/сут. В процессе эксплуатации дебит уменьшился до 3 тонн/сут, при этом продолжительность работы в данном режиме составила более 4 лет.
По данным рисунка можно отметить, что потенциал скважины до применения кислотного воздействия не был реализован, т.к. дебит горизонтальной скважины был сопоставим с дебитом вертикальной. Применение ОПЗ позволило увеличить объем добычи до 7 тонн/сут.
Основываясь на анализе экспериментальных, теоретических и промысловых данных, можно сделать вывод, что вокруг горизонтальной скважины образуется околоскважинная зона со сложными геометрией и распределением физических параметров, которые меняются по длине ствола. Применение технологий интенсификации добычи позволяет успешно решать задачу регулирования притока по горизонтальному стволу скважины.
ЛИТЕРАТУРА
1.Маннанов И. И. К вопросу возможности регулирования отбора по горизонтальному стволу скважины (статья) Материалы всероссийской научно-практической конференции «Нефтегазовый комплекс: образование, наука и производство» 14-18 апреля 2014 г. Часть I. - Альметьевск: Типография АГНИ, 2014
75
Все представленые произведения являются собственностью библиотеки Альметьевского государственного нефтяного института
и предназначены для ознакомительного прочтения в методических целях в поддержку процесса обучения
Альметьевский государственный нефтяной институт, 2004 - 2024г.
423450 Республика Татарстан,
г.Альметьевск, ул. Ленина д.2
e-mail: fb@agni-rt.ru